隨著燃煤鍋爐除塵器的廣泛使用,燃煤鍋爐對于環(huán)境的污染也是日益加重,因此對于燃煤鍋爐除塵器的使用人們的要求也是有了很大的提高。根據(jù)這一現(xiàn)狀,我公司設(shè)計為袋式除塵器,采用了的氣體導(dǎo)流技術(shù),結(jié)合了我公司來的生產(chǎn)經(jīng)驗,不斷的創(chuàng)新、完善,使小型燃煤鍋爐除塵器造價越來越低,除塵效果越來越高,運行費用越來越低,排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
燃煤鍋爐除塵器的優(yōu)勢
1、該除塵器布袋選用材質(zhì), 加適合燃煤鍋爐煙氣的高溫、腐蝕性高的場合工況條件。
2、該除塵器體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,耗電量低,性能好,操作簡單,維修方便。
3、根據(jù)燃煤鍋爐工況特點特別加裝阻燃裝置,使燃煤鍋爐除塵設(shè)備氣流分布均勻,對含塵氣體起到降低溫度,預(yù)收塵和阻火星的作用,避免了粉塵直接沖刷布袋,降低了含塵氣體的粉塵濃度,延長了濾袋與脈沖閥的壽命。
4、脈沖布袋除塵系統(tǒng) 要有的 措施,自控系統(tǒng)應(yīng)有完備的自動監(jiān)測、控制、故障診斷和緊急應(yīng)對功能。
5、脈沖布袋除塵系統(tǒng)配置及功能設(shè)計應(yīng)根據(jù)爐型、容量、爐況、煤種、氣象條件、操作維護(hù)管理等具體情況確定。
6、該除塵器內(nèi)的旋風(fēng)子是采用鑄鐵或陶瓷制造的,厚度大于6mm,因此有良好的能,提高了除塵設(shè)備的使用壽命。
7、除塵器本體阻力低于900Pa,用現(xiàn)有的鍋爐引風(fēng)機就能鍋爐正常運行。
燃煤鍋爐除塵器常見故障主要原因:
1.由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細(xì)粉分離器下粉鎖氣器不嚴(yán)密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率下降,導(dǎo)致進(jìn)入布袋除塵器的粉塵濃度超過設(shè)計值70 g/ N m3,致使鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運行,也致使布袋除塵器超負(fù)荷運行。
2.由于燃煤鍋爐除塵器除塵布袋 高耐溫能力為150運行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會導(dǎo)致布袋著火燒毀。
3.燃煤鍋爐除塵器制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵器處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會自動停運??梢?,制粉介質(zhì)的溫度 在 范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。 然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,
而且布袋除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽 的排放口,運行中正常溫度為100°C,再加上布袋除塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風(fēng)進(jìn)一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣露點溫度而結(jié)露等,
而這些水份 終全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導(dǎo)致通流截面減小,通風(fēng)阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
4.由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫?zé)岫物L(fēng)作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于露點溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
燃煤鍋爐除塵器對策與措施:
縱觀全局,在弄清影響鍋爐布袋除塵器正常運行的種種因素后,制定了一系列對癥下藥、切實可行的措施,并在大修和維護(hù)中實施。
為燃煤鍋爐除塵器運行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境
1.盡可能減少原煤中的 水份。狠抓燃煤管理,要求燃料車間隨時配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤統(tǒng)倉儲存干煤,以備雨季備用,以減少進(jìn)入制粉系統(tǒng)的水份。
2.鍋爐布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣加裝裝置。
布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣有帶水現(xiàn)象,雖然量不大,但隨時間的推移也不容忽視,加裝裝置后,壓縮空氣帶水現(xiàn)象明顯減輕。
3.提高粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,盡力避免制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運轉(zhuǎn),防止鍋爐布袋除塵器超負(fù)荷運行。
在檢修中,除加大力度制粉管道的泄漏點外,
還認(rèn)識到系統(tǒng)內(nèi)鎖氣器的嚴(yán)密性對粗粉分離器、細(xì)粉分離器的效率有較大影響,于是組織專人檢查粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細(xì)粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴(yán)密性,并將部分鎖氣器加以改造,個個鎖氣器嚴(yán)密,地提高了粗粉分離器、細(xì)粉分離器效率,把鍋爐布袋除塵器入口介質(zhì)的粉塵濃度控制在約70 g/N m3的設(shè)計值水平,有力地提高了鍋爐布袋除塵器的效率。